球磨機研磨物料的過程中 ,橡膠襯板在破碎研磨形式上起主導作用(見本站《球磨機橡膠襯板的選型》一文) ,鋼球的投放量則直接影響到磨機的工作效率 。
球磨機到底加多少鋼球(鋼鍛)合適 ?
有太多的球磨機使用廠家至今都疑惑 ,哪怕網上搜索 ,得到的答案也是一知半解 ,加之各人的理解不同 ,有的甚至直接是造成了很大的誤解 ,比如前段時間 ,一個客戶直接發圖稱“出料格子板堵塞 ,出不了料” 。從圖片看 ,靜止的磨機內鋼球 、鋼鍛的填充平麵幾乎與進出料口下沿齊平 ,占比應該是達到了磨機有效容積的90%以上 。如果對方是網上查詢的結果 ,很有可能把鋼球投放比例中的磨機容積按整個磨機內的空間計算的 ,這也是眾多文章沒有解釋清楚的緣故 。磨機的有效容積其實隻有進出料口下切線以下部分才能算 。
還有的磨機使用人員單純的以配電盤電流表的讀數來進行鋼球 、鋼鍛的投放 ,這作為大略估算鋼球 、鋼鍛是否需要補充也無可厚非 。但是 ,原來是選配高錳鋼襯板的磨機 ,在更換了橡膠襯板後 ,如果還是以原有的電流讀數來衡量研磨介質的欠缺 ,誤差之大難以想象 。一方麵橡膠襯板自重輕 ,全套的重量也就相當於錳鋼襯板的1/4 ,此時同樣的電流讀數你就需要幾乎用鋼球 、鍛補足那3/4的襯板重量 ,電機才能達到同樣的負載 。相反 ,更換橡膠襯板後 ,磨機的有效容積略有減少 ,此時應該把原有的鋼球投放量稍微降低一些 。如果隻是以電流表讀數來作為衡量研磨介質多寡的手段 ,那得多投放多少鋼球 ?
綜合眾多廠家的實際應用經驗 ,參考眾多文獻資料可以得出 ,鋼球(鍛)的投放量 ,格子型磨機一般為磨機有效容積的45%——50% ,溢流型磨機一般為35%——45% 。雖然有說是適當增加鋼球可以增加處理效率 ,但這個數值也不應該是無限大的 ,象前麵例子講的鋼球鋼鍛的充填率達到了90% ,磨機筒體運轉時研磨介質的運動變成傾倒式 ,完全失去了應有的活性 ,研磨效率不升反降 ,物料隨研磨介質隻是擠壓滾動。
梳理一下,球磨機鋼球鋼鍛投放量對生產的影響 :
一 、投放量少 ,肯定研磨效率低下 ,影響產量 。
二 、投放多了 ,造成的影響可以分為下麵幾點:
1 、研磨介質活性降低 ,與物料一起做傾倒式堆砌移動 ,研磨效率低下 。
2、鋼球鋼鍛磨損大 ,造成極大浪費 。
3 、研磨介質自重大 ,加大了摩擦力 ,橡膠襯板使用壽命降低 。
4 、電機負載大 ,造成能源浪費 。
5、格子型磨機出料端容易堵塞 ,同時因鋼球鋼鍛的阻擋 ,影響排料 ;格子型和溢流型磨機都增加了鋼球 、鋼鍛的排出機率 。